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石英砂提純工藝:石英砂提純高純石英-洛陽賽特瑞高溫實驗爐Sintering Furnace

石英砂提純工藝:石英砂提純高純石英

提純石英砂獲得高純石英是緩解天然水晶資源不足,滿足光學、半導體及微電子行業對高質量石英玻璃材料需求的有效途徑。

天然石英砂的提純技術直接決定以天然石英礦為原料熔制石英玻璃的材料性能。

石英晶體結構中的雜質離子是形成石英玻璃氣泡、雜質缺陷的主要因素之一。

金屬雜質的存在對石英玻璃材料的固有性質如石英玻璃的透過率、軟化點、折射率、熒光、膨脹系數等的影響非常大。

此外,鉀、鈉、鋰等堿金屬是極易擴散到硅片中的有害雜質,在半導體工業中對石英制品的堿金屬雜質含量要求極為嚴格。

因此,需要進一步提純石英砂原料,大大降低其堿金屬含量。

傳統的石英砂提純工藝流程為:水洗—酸浸—焙燒—水碎—二次酸浸。

在傳統提純工藝中,主要用氯化焙燒工藝去除石英砂晶格內的雜質元素。

氯化焙燒又稱為氯化脫氣,不同的氯化劑與晶格雜質的作用方式和效果存在較大差異。本研究采用不同的氯化劑,如干燥的HCl、Cl2、Cl2與HCl混合氣體對石英砂進行高溫氯化提純試驗。

結果表明高溫氯化處理均對Na、Fe、K的去除效果明顯;探究氯化時間、氯化溫度等參數對石英砂提純效果的影響規律,發現干燥HCl氣體對石英砂提純效果最好,提純后石英砂的Na、Fe、K等雜質含量大幅下降。

01

試驗過程

采用國內石英砂1、國內石英砂2、國外石英砂3作原料,雜質質量分數見表1。氯化劑采用的是干燥的Cl2(純度99.5%)、HCl氣體(純度99.5%)及其不同比例的混和氣體。自主設計并制造了氯化焙燒裝置,如圖1所示。石英砂高溫氯化提純研究

石英砂高溫氯化提純研究

圖1 ?氯化焙燒裝置

1—石英玻璃筒;2—螺旋狀石英玻璃擋板;3—電加熱線圈;

4—升降支架;5—底座;6—旋轉電機;7—保溫層;8—旋轉軸承。?由式(1)~式(3)可知,石英砂顆粒表層的金屬和殘余的包裹體等雜質在高溫下與HCl反應生成氣態氯化物,高溫氣流將這些雜質元素的氯化物帶走,從而達到深度提純石英砂的目的。

Fe(OH)3+3HCl=FeCl3+3H2O ??(1)

Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O ???(2)

Al2O3+6HCl=2AlCl3+3H2O? ??(3)設計的氯化提純試驗過程為:稱取一定量經水洗后的石英砂放入氯化焙燒裝置,通入N2趕盡空氣,然后通入氯化劑與石英砂混合均勻,最后將溫度升至焙燒溫度并保持一定時間。需要注意的是,高溫氯化結束后,需再用N2排盡焙燒尾氣。氯化焙燒過程中產生的有害尾氣通過堿液吸收處理。洗滌烘干提純后的石英砂產品,對其中的主要雜質元素Al、Fe、Na、K進行質量分數分析。在氯化劑過量的情況下,進行了4種方案的高溫氯化試驗。

02

結果與討論

03

結論

a.采用高溫氯化工藝進行石英砂提純試驗,可以有效去除石英砂中的雜質,工藝簡單易行,具有較好的工業應用前景。

b.試驗表明,高溫氯化工藝可以很好地降低Fe、Na、K雜質的含量,但對雜質元素Al沒有很好的去除效果。

c.該工藝最優參數為:干燥的HCl氣體300g,焙燒溫度1000℃,焙燒時間2h。

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